一、 事件發(fā)生時間:2006年06月28日
二、 事件發(fā)生時工況:
機組準備啟動,A送風機、吸風機運行,電泵運行,給水流量600t/h,鍋爐吹掃完成,機側旁路具備隨時投運條件,汽輪機送軸封,抽真空完畢。準備啟動磨煤機進行升溫升壓。
三、 事件發(fā)生、擴大及處理情況:
2006年06月28日14時28分,巡檢發(fā)現(xiàn)1E給煤機落煤管燒紅,立即匯報值長、單元長,判斷系落煤管內(nèi)原煤自燃所致。當時情況非常緊急,值長立即令燃料運行向1E原煤斗內(nèi)噴水降溫,匯報部門總值長及鍋爐專工到現(xiàn)場指揮滅火。
14時32分,運行人員手動關閉并校嚴1E給煤機電動進口閘板閥,聯(lián)系熱工強制1E給煤機啟動條件就地啟動1E給煤機,在啟動給煤機過程中,打開兩側觀察孔,發(fā)現(xiàn)落煤管內(nèi)已經(jīng)有明火,使用二氧化碳滅火器將給煤機內(nèi)火滅掉,將給煤機進口閘板閥后內(nèi)自燃煤快速排至1E磨內(nèi),并投入1E磨滅火蒸汽。同時加強對各原煤倉的溫度監(jiān)視。因發(fā)現(xiàn)及時,處理得當,未影響#1爐啟動,保住了1E原煤倉及給煤機皮帶。
四、 事件原因及擴大原因分析:
1. 直接原因分析:
原煤倉內(nèi)的煤自燃,導致E磨煤機落煤管自然。
2. 根本原因分析:
a) #1機組準備啟機,D、E、F煤倉加煤為#4煤場自燃經(jīng)處理后的煤,處理后的煤溫度還較高,加入煤倉后,由于E磨未運行,導致煤自燃。在條件滿足時比較容易自燃。
b) #1機組啟動過程為等離子運行,熱風溫度150度左右,給煤機密封風門在開位置被固定死,導致熱風(密封風)進入給煤機,為煤自燃提供了輔助條件。
五、 事件暴露出的問題:
1. 燃料運行人員不了解煤粉自燃的條件,造成高溫煤上原煤倉,造成煤粉自燃。
2. 集控運行與燃料運行溝通不到位,協(xié)調(diào)不好。
3. 燃料管理不到位,沒有制定詳細的防止煤自燃及處理的相關措施。
4. 設備設計不合理,給煤機密封風門不能夠操作。
六、 防范措施:
1. 燃料運行人員考慮不周,將自燃煤(雖經(jīng)處理過)加入煤倉;現(xiàn)規(guī)定自燃煤處理后,待溫度正常后再進行加倉。
2. 集控運行應保持通信暢通,加強與外圍系統(tǒng)的聯(lián)系、溝通與協(xié)調(diào),及時了解外圍系統(tǒng)的運行方式。
3. 煤場應制定更加詳細的防止煤自燃及處理的相關措施。
4. 針對設計不合理的設備做好風險預控,及時安排進行改造。設備部限期將給煤機密封風門改為可操作門。